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微控单车试验器在铁路救援起重机上的应用分析

时间:2022-03-19 09:24:38 浏览量:

摘 要 为保证铁路行车安全,铁路对车辆制动机技术性能的要求越来越高。单车试验器是铁路车辆制动装置性能试验检测设备,微控单车试验器与传统的机械式单车试验器相比,操作方便,判断准确,控制精度高。本文从微控单车试验器结构、使用、维护保养等方面,介绍了其在铁路起重机上的应用。

关键词 单车试验;制动装置;救援;使用维护

引言

为保障铁路运行畅通,各铁路局机务段均配备了铁路救援起重机,随时待命排除线路故障,救援时由机车牵引至救援现场。由于铁路救援起重机要在线路上作长距离的运输,其制动性能的好坏将直接影响到铁路车辆运行的安全。单车试验是测定铁路救援起重机制动装置在静止状态时的性能试验,是判定运行性能的一个重要指标,是决定铁路救援起重机运行安全性的一个重要因素。

1 铁路救援起重机制动装置介绍

我厂生产的NS1602型铁路救援起重机制动机采用JZ-7空气制动系统,主要由JZ7分配阀、JZ7作用阀、单独制动阀、梭阀、滤尘器、双针压力表、截断塞门、减压阀、储风筒、工作风缸、三室风缸、制动缸等组成,铁路救援起重机制动装置满足两个要求,一是在编组连挂于列车中由机车牵引时,应具有随列车的制动管减压而制动和增压而缓解的功能,二是在铁路起重机自力走行时,能自行操纵实现制动和缓解的功能。铁路救援起重机的单车试验项目有全车漏泄试验、制动缓解感度试验、制动安定试验、紧急制动试验。对新造或修理的铁路救援起重机,出厂前均需进行单车性能试验,合格后方能使用[1]。

2 微控单车试验器简介

传统的机械式单车试验器以人工手动完成,测试过程烦琐,效率低下,检测人员既要手动操作单车试验器,操纵手把状态改变,又要密切观察风表压力变化,同时还要卡表计时,耳听车辆制动缓解声响,还要钻到转向架底部用卡尺测量制动缸活塞行程,记录测试结果,测试结果难以排除人为因素,存在安全隐患。显而易见,传统的机械式单车试验器已不适应时代的需要,因此我厂引进了微控单车试验器,该机采用电磁阀组取代传统的回转阀,压力传感器采集列车管和制动缸压力,采用微机控制电磁阀动作来摸拟制动机的各项试验。

微控单车试验器整个系统由微机控制检测和气动系统两大部分组成。微机检测和控制部分主要包括工控机、触摸屏、I/O驱动板、电源以及传感器等组成。微机通过软件程序,实现各试验的自动控制,同时通过压力传感器和A/D板实时采集列车管和制动缸的压力,自动存储单车试验的所有数据,并提供可联网进行数据共享接口。气动执行部分主要有油水分离器、调压阀、电磁阀组、压力传感器等组成。该机具有如下特点:

(1)该机采用移动式结构设计,人机界面良好,使用方便,便于现场工人掌握和操作。微控单车试验器开始工作时,操作人员只需按照计算机的提示要求输入车号,选择制动机型号及相关要求,就能根据操作指令按测试项目自动控制列车管的风压变化,逐项或者连续地完成单车试验项目,并将测试结果自动返回微机实时处理并判断是否符合要求,在测试过程中不需要人工计时和测量制动性能参数,从根本上排除了人为因素的影响,保证了单车试验的检测质量。

(2)采用闭环控制,试验测试过程自动化,灵活的操作程序,适应各种作业要求,试验项目及结果自动显示,磁盘自动存储,输出打印便捷,自动化程度高,减轻操作人员劳动强度,提高测试效率[2]。

3 使用微控单车试验器的注意事项

3.1 漏泄试验不合格时的处理

漏泄试验是整个试验过程中的关键一环,也是单车试验的第一步,对于漏泄试验主要是检查车辆的漏泄量是否满足工艺要求,铁路起重机进行单车试验的试验风压为500KPa,漏泄试验的合格标准是保压1min漏泄量不超过10KPa。若漏泄超过规定量,在排除单车试验器自身泄漏外,常规做法是在制动管路各结合部涂抹肥皂水,查找漏泄处。针对实际的测试情况发现,在初次进行此项试验时,准备工作是先充风至500KPa,然后控制充风的电磁阀关闭,但是当电磁阀关闭的瞬间,压力经常会回落,而且充风时间越短,压力回落越多,这时的检测压力值并不反映列车管的实际压力值,称虚压力,容易导致程序自动判断漏泄超标,经过现场反复试验,处理办法是当发现压力回落过大时,停止试验,反复充风3至5次,然后在进行保压试验。

3.2 定期校验压力传感器

微控单车试验器上有两个压力传感器,一个是检测列车管压力,另一个检测制动缸压力。压力传感器采集压力的显示精度关系到试验结果的合格与否,由于现场环境恶劣,压力传感器受环境温度、湿度等外界因素的影响,存在零点漂移或失稳的现象,因此须定期对压力传感器进行检验,确保测试的准确性。校验方法是用单车试验器对容积为15.5L的标准风缸充气,标准风缸上接有校验合格的机械压力表,观察触摸屏上压力传感器显示的壓力,两者进行对照调整。

3.3 做好单车试验器的维护保养

为了保证本设备更有效地使用,延长本设备的使用寿命,更好地运用于生产,做好单车试验器的日常维护保养必不可少。设备应每周做一次机能试验,如有不合格项在调整后才能投入使用;每次使用前应检查电磁阀连接线的紧固,电磁阀排风口是否有异物堵住,保持出风口通畅;检查各机械连接件的紧固,预防设备本身泄漏;定期给轮胎检查充气;定期清洗油水分离器;定期检查线路,看是否有老化、氧化或接触不好的地方,如有需更换[3]。

4 结束语

单车制动试验是铁路救援起重机安全运行的保障,铁路行车安全无小事,企业要加强对试验工作的重视程度,也要经常组织培训微控单车试验器的使用维护,不断总结使用过程中遇到的问题,提高检验人员的专业能力。

参考文献

[1] 顾飚.铁路货车单车试风过程解析[J].技术与市场,2013,20(02):24-25.

[2] 王亦军,张桂香.智能单车试验器微机控制系统的研制[J].煤矿机械,2008,(06):148-150.

[3] 王键.微控单车试验器使用中的问题及建议[J].铁道技术监督,2003,(05):18-19.

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