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作动筒非指令开锁典型故障分析

时间:2022-03-27 08:23:35 浏览量:

zoޛ)j馟춶8^injا̥w^qj)ʗib謢y֜r'^֥,材料为T10A,为提高在工作区域20mm~25mm进行淬火,热处理硬度为HRc60~63.3,作动筒上锁时,衬筒承受外部载荷,活塞受到拉桿的拉力,钢珠受到接触面上的压力和摩擦力。根据结构形式及受力分析,对衬筒建立局部有限元模型,衬筒上受到钢珠的压力为10189N,摩擦力为1528N,将其施加到衬筒有限元模型上进行计算,衬筒上的应力云图见图7。衬筒最大应力为1700.0MPa,则剩余强度系数:■,衬筒满足静强度设计要求。所以设计上满足使用要求。

3.2.2.2 理化分析结果

对断口进行理化分析,断口形貌为沿晶断裂,判定衬筒为脆性断裂。主要产生的原因为热处理过程中,对温度、加热时间控制不足,所产生的马氏体组织进金相检查组织较为粗大,等级为10级,断口马氏体组织形式如图8所示。

3.2.3 改进方案

根据静强度计算及故障件的理化分析结果,衬筒经高频淬火后产生的马氏体组织形式,高频淬火温度及保温时间对零件组织形式有较大影响,如果组织形式过于粗大,会造成零件脆性增加,在上锁过程的冲击载荷以及上锁后负载,钢球对衬筒产生作用力时,就会出现衬筒碎裂的故障模式。

通过对未发生故障的衬筒进行抽样,基本马氏体等级在7级以下的均未发生故障模式,对工艺热处理加工进行把控,找到最优的控制参数,提高热处理质量,保证产品性能。

4  结论

对于作动筒非指令开锁工作,通过系统改进,消除系统反向压力对作动筒功能的影响,并在热处理过程中提供工艺控制,保证产品受力性能,以此解决故障现象。

参考文献:

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